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                    1. 絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在焦爐煤氣一體塔脫硫裝置上的應(yīng)用總結(jié)


                      分類:

                      科研動態(tài)

                      發(fā)布時間:

                      2022-09-30 08:49

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                       濕式氧化法脫硫技術(shù)具有脫硫效率高、工藝流程相對簡單等優(yōu)點,在焦爐煤氣脫硫凈化上有著十分廣泛的運用;依再生形式的不同,可分為高塔再生工藝、低塔噴射再生工藝和一體塔工藝流程。其中一體塔脫硫工藝是將脫硫和再生集中在一個塔上,其下段為常規(guī)的填料塔構(gòu)成的脫硫段,上段為由自吸噴射器構(gòu)成的再生段;一體塔脫硫的工藝流程具有占地面積小、流程更為簡化和設(shè)備動力消耗低等優(yōu)點,是一些空間受限的焦化廠首要選擇。

                          山東某焦爐煤氣脫硫凈化采用的即為一體塔工藝流程,原采用的是PDS類脫硫催化劑,日常使用過程中,脫硫系統(tǒng)副鹽含量不可控,需要外排大量脫硫液以保證脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行;目前,脫硫液作為危廢,處理難度大且費用高昂,對焦化廠造成了很大的經(jīng)濟負擔和環(huán)保壓力。

                      GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)具有硫容高、脫硫效率高和選擇性高等優(yōu)點,而且可在不需要大的改造下而直接使用于原有的濕法氧化脫硫系統(tǒng),由于絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)可從源頭上控制脫硫副鹽的產(chǎn)生,使用過程中可消除脫硫廢液的排放[2]。鐵雄新沙為解決脫硫廢液排放問題,在2021年正式改用武漢國力通的GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù),通過實際的工業(yè)裝置應(yīng)用考察了GLT絡(luò)合鐵的脫硫技術(shù)使用效果,對GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在一體塔上的工業(yè)應(yīng)用狀況進行了總結(jié)。

                      1、絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)的抑鹽原理

                          傳統(tǒng)濕法氧化脫硫中,所用的大都為PDS類脫硫催化劑,此類催化劑最大的特點就是脫硫過程中硫化氫轉(zhuǎn)化為硫磺的選擇性不高,工藝條件控制良好的情況下,也只有70%左右,實際脫硫過程中,脫硫富液中存在一定量的HS-未能被催化劑活性氧化中間體進行氧化成單質(zhì)硫,由此造成了再生過程中HS-被溶解氧的過度氧化反應(yīng)生成了硫代硫酸鹽,更優(yōu)進一步反應(yīng)生成硫酸鹽;另一方面,脫硫液存在的HS-會和單質(zhì)硫反應(yīng)生成多硫化物,多硫化物則會進一步和吸收下來的氰化氫反應(yīng)生成硫氰酸鹽,具體反應(yīng)如下[3]

                      HS-+ (x-1)S + OH- → Sx- + H2O          1

                      2HS- + 2O2 → S2O32-           2

                             2HS- (l)  SO42- (l)             3

                             Sx- + HCN + OH- → S(x-1)- + SCN- + H2O        4

                      不同于PDS類脫硫催化劑,絡(luò)合鐵脫硫過程中,吸收塔內(nèi)溶解電離產(chǎn)生的HS-可以被氧化態(tài)絡(luò)合鐵直接一步快速氧化成單質(zhì)硫,從而可避免再生塔內(nèi)發(fā)生HS-和溶解氧的過度氧化反應(yīng)以及多硫化物的生成,從而避免了硫代硫酸鹽和硫氰酸鹽等副鹽生成,實際可控制脫硫液副鹽的產(chǎn)生,絡(luò)合鐵脫硫過程中的反應(yīng)如下[4]

                      H2S溶解:H2S(g) + H2O(l) ↔ H2S(l) + H2O(l)      5

                      H2S電離:H2S(l) ↔ H+ (l) + HS-(l)           6

                      酸堿反應(yīng):H+ (l) + OH-(l) ↔ H2O(l)          7

                      催化氧化反應(yīng):2Fe3+L(l) + HS-(l) + OH-(l) 2Fe2+L(l) + H2O(l) + S(溶膠態(tài))      8

                      再生過程主要是還原態(tài)絡(luò)合鐵被溶解氧重新氧化成氧化成為氧化態(tài)絡(luò)合鐵,恢復(fù)催化活性,同時溶膠態(tài)的單質(zhì)硫逐漸聚集,形成穩(wěn)定的S8晶體析出,最終在空氣的作用下浮選出來,涉及到反應(yīng)如下:

                      氧氣溶解:1/2O2 (g) + H2O(l) ↔ 1/2O2 (l) + H2O(l)          9

                      再生反應(yīng):2Fe2+L(l) + 1/2O2 (l) + H2O(l) 2Fe3+L(l) + 2OH-(l)     10

                      析硫反應(yīng):8S(溶膠態(tài)) S8            11

                      2、絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在鐵雄新沙一體塔脫硫裝置上的使用總結(jié)

                      2.1項目情況——一體塔脫硫工藝流程

                          脫硫塔為一體塔工藝流程,是以氨為堿源的負壓脫硫系統(tǒng),依次經(jīng)過預(yù)冷塔和電捕焦后的原料煤氣直接進入一體塔進行脫硫凈化,脫硫凈化后的煤氣經(jīng)過增壓風機后進入后端ADA鈉堿法脫硫,其工藝流程如下圖1所示。

                      1一體塔脫硫工藝流程簡圖

                      2.2 工藝和操作參數(shù)控制要求

                          一體塔脫硫工藝的一個主要特點是系統(tǒng)儲液量相對較少,若裝置運行過程中工藝參數(shù)波動較大,可能會影響裝置的連續(xù)穩(wěn)定運行;同時也要考慮到絡(luò)合鐵催化劑本身的特點,現(xiàn)結(jié)合裝置特點對煤氣焦油等雜質(zhì)的控制、脫硫液溫度、液位控制和噴射再生要求以及硫泡沫處理進行說明。

                      2.2.1 煤氣焦油等雜質(zhì)含量的控制

                          經(jīng)過電捕焦處理后的煤氣中往往會夾帶一定含量的焦油等雜質(zhì),焦油等雜質(zhì)和脫硫液在脫硫塔內(nèi)接觸混合后就會累積于脫硫系統(tǒng)中,若進脫硫塔的原料煤氣夾帶的焦油等雜質(zhì)含量偏高,則會對脫硫系統(tǒng)造成不利的影響。一方面,焦油等雜質(zhì)容易粘附于脫硫塔底部填料上,存在填料堵塞風險;另一方面,焦油中的某些組分經(jīng)過空氣氧化后,界面活性增加,若累積到一定濃度,會導(dǎo)致硫泡沫的發(fā)虛,甚至發(fā)泡,此則進一步影響到系統(tǒng)再生的穩(wěn)定和增加硫泡沫處理的負荷。因此,實際在使用絡(luò)合鐵催化劑過程中,由于系統(tǒng)不外排脫硫液,為避免脫硫液中煤焦油等雜質(zhì)的累積所造成的危害,應(yīng)嚴格控制好煤氣預(yù)處理,保證進脫硫塔煤氣煤焦油等雜質(zhì)含量盡可能的低。

                      2.2.2 煤氣溫度和脫硫液溫度的控制

                          以氨為堿源的焦爐煤氣脫硫中,煤氣溫度和脫硫液溫度的控制應(yīng)綜合考慮,進脫硫塔煤氣溫度過高,煤氣攜帶的飽和水量也高,容易導(dǎo)致系統(tǒng)漲液;脫硫液溫度偏高,有利于系統(tǒng)水平衡的控制,但導(dǎo)致煤氣帶氨多,氨損失量大,難以保證脫硫液的揮發(fā)氨濃度,容易導(dǎo)致煤氣脫硫效率的不穩(wěn)定;脫硫液溫度偏低,增加脫硫液的粘度,降低傳質(zhì)速率,則進一步影響吸收和再生的效果。絡(luò)合鐵催化劑期間,應(yīng)控制進脫硫塔煤氣溫度不超過30℃,在保證系統(tǒng)水平衡的情況下,同時考慮為負壓脫硫,脫硫液溫度可控制不超過36℃。

                      2.2.3 噴射再生的控制

                          根據(jù)絡(luò)合鐵脫硫的反應(yīng),硫化氫轉(zhuǎn)化為硫磺最終消耗了空氣中氧氣,那么裝置運行過程中,應(yīng)根據(jù)實際空氣利用率來滿足系統(tǒng)再生的需求。一體塔脫硫中的再生空氣量由噴射器吸入的空氣量決定,而噴射壓力對實際吸入空氣量的至關(guān)重要,正常運行中應(yīng)控制噴射壓力不低于0.35MPa,實際可根據(jù)裝置煤氣硫磺負荷進行調(diào)整。

                      2.2.4 脫硫段液位的控制

                          絡(luò)合鐵脫硫控制副鹽的增加很重要的一點就是避免有負二價的HS-進入再生段和溶解氧直接接觸發(fā)生過氧化,雖說絡(luò)合鐵和HS-的反應(yīng)屬于一步快速反應(yīng),但也是需要反應(yīng)時間的,那么實際應(yīng)控制脫硫富液一定的停留反應(yīng)時間,而一體塔不設(shè)反應(yīng)槽,實際可控制脫硫段液位高些,使得脫硫富液進入再生段前有5~10min的停留時間。

                      2.2.5 硫泡沫處理的要求

                          區(qū)別于傳統(tǒng)的PDS類催化劑,絡(luò)合鐵催化劑的一大優(yōu)勢就是選擇性高,可達99.9%以上,因此使用絡(luò)合鐵脫硫催化劑的裝置運行中的硫磺量大大高于以往的PDS類脫硫催化劑。那么實際裝置運行過程中對硫泡沫的處理提出了更高的要求,鐵雄新沙使用板框壓濾機出硫膏,100m2的過濾面積也夠用,但考慮到硫泡沫量的增加,實際濾液量也大大增加,因此改用絡(luò)合鐵催化劑前增加了一臺濾液泵,避免硫泡沫處理過程中濾液地槽回液不及時的問題。

                      2.3 GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)的使用效果

                      2.3.1 煤氣硫化氫脫除效果

                          脫硫系統(tǒng)自改用絡(luò)合鐵催化劑后,考慮到后續(xù)ADA鈉堿法脫硫需求,實際部分開啟煤氣旁通,但為了驗證絡(luò)合鐵單塔脫硫效果,考察過煤氣旁通全關(guān)時單塔的脫硫效果,根據(jù)檢測結(jié)果,單塔脫硫時全負荷下塔后硫化氫可控制在100mg/Nm3以下,相關(guān)數(shù)據(jù)見下表1所示。

                      1 滿負荷下絡(luò)合鐵塔后硫化氫和塔壓降情況

                      檢測日期

                      塔后硫化氫mg/Nm3

                      檢測時的塔壓降 Pa

                      2021-3-8

                      810

                      2021-3-20

                      92.27

                      800

                      2021-4-3

                      61.85

                      810

                      2021-4-6

                      94.07

                      780

                      2021-7-21

                      73.13

                      720

                       

                      2.3.2 脫硫液副鹽的控制效果

                          脫硫系統(tǒng)本次改用絡(luò)合鐵催化劑的最大用意是控制脫硫系統(tǒng)副鹽含量不增加,達到不需要外排脫硫液的目的,通過每天脫硫液三鹽含量的數(shù)據(jù)檢測,投加催化劑前脫硫液三鹽總量約為250g/L,使用6個月后,在沒有外排脫硫液的情況下,脫硫液三鹽總量還是在250g/L左右,但其中有個明顯的變化就是脫硫液中的硫酸鹽含量有著明顯的增加,而硫代硫酸鹽有著明顯的降低,具體數(shù)據(jù)先下表2;檢測數(shù)據(jù)表明絡(luò)合鐵催化劑的使用,在不需外排脫硫液的情況下,是可以很好的控制脫硫液副鹽的增加的。

                      2 投用絡(luò)合鐵后脫硫液三鹽含量和比重的變化

                      取樣日期

                      脫硫液三鹽含量及比重

                      硫代硫酸鹽g/L

                      硫酸鹽g/L

                      硫氰酸鹽g/L

                      比重g/mL

                      2021-3-8

                      78.30

                      33.14

                      139.11

                      1.086

                      2021-3-9

                      78.81

                      26.93

                      135.91

                      1.089

                      2021-5-10

                      0.75

                      87.61

                      139.53

                      1.144

                      2021-5-11

                      0.69

                      88.28

                      146.81

                      1.141

                      2021-7-18

                      1.54

                      119.37

                      131.69

                      1.202

                      2021-7-19

                      1.08

                      114.12

                      141.77

                      1.203

                      2021-9-10

                      1.04

                      110.22

                      121.88

                      1.199

                      2021-9-11

                      1.19

                      119.85

                      124.38

                      1.206

                       

                      2.3.3 絡(luò)合鐵使用后的壓降

                          投加絡(luò)合鐵催化劑前,煤氣旁通閥關(guān),得到的1#塔壓降最大為810Pa;而脫硫系統(tǒng)在絡(luò)合鐵催化劑使用期間,為了驗證塔壓降的變化,運行期間共有11次煤氣旁通閥全關(guān)狀態(tài),滿負荷下實際塔壓降最高不超過810Pa,有時更低些。塔壓降的檢測數(shù)據(jù)(見上表1)表明,絡(luò)合鐵催化劑6個月的使用時間內(nèi),系統(tǒng)塔壓降穩(wěn)定,并不會導(dǎo)致堵塔現(xiàn)象。

                       

                      3、注意事項

                      3.1 脫硫液比重

                          脫硫系統(tǒng)在投加絡(luò)合鐵催化劑前的比重不到1.1g/mL,而在使用絡(luò)合鐵催化劑后,脫硫液比重有著明顯的增加,運行4個半月后,脫硫液比重已經(jīng)增加到1.2g/mL,之后基本穩(wěn)定,沒有再增加;而根據(jù)脫硫液三鹽含量檢測結(jié)果,實際絡(luò)合鐵催化劑使用期間,三鹽總量是穩(wěn)定而沒有增加的,后經(jīng)過檢測分析,脫硫液在除去催化劑組分和三鹽之外,另有15~20wt%的雜質(zhì),而當前為負壓脫硫,并沒有預(yù)冷塔洗滌,同時由于為一體塔,儲液量較低,只有500~600m3,在長期沒有外排脫硫液的情況下,煤焦油等雜質(zhì)逐漸和脫硫液混合溶解而累積于系統(tǒng)之中,造成了脫硫液比重較大的增加,待脫硫液中煤焦油等雜質(zhì)溶解到一定含量后,脫硫液比重則趨于穩(wěn)定。對絡(luò)合鐵脫硫而言,由于不需要外排脫硫液,如何控制煤氣焦油含量等雜質(zhì)的含量是一個需要關(guān)注的重點。

                      3.2 硫泡沫形態(tài)

                          絡(luò)合鐵催化劑投用后,在運行3個月后,硫泡沫形態(tài)明顯更為蓬松,根據(jù)相關(guān)實驗表明,脫硫液中油含量的累積導(dǎo)致了硫泡沫的蓬松狀態(tài),實際溢流量大大增加,加之后期脫硫液比重較高,粘度大,出現(xiàn)了板框難以正常過濾的問題,后實際通過改善濾布孔徑和透氣率等,逐漸解決了板框出硫膏的問題。

                       

                      4、結(jié)語

                          GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在山東某焦化一體塔的工業(yè)應(yīng)用表明:

                      1GLT絡(luò)合鐵催化劑使用期間,在不外排脫硫液的情況下,可控制脫硫液副鹽的增加,保持脫硫液三鹽含量的平衡。但一體塔負壓脫硫,儲液量較低,且沒有預(yù)冷塔洗滌,導(dǎo)致脫硫液比重有著較為明顯的增加,因此后續(xù)使用期間,應(yīng)做好煤氣的預(yù)處理,盡量減少焦油等雜質(zhì)帶入脫硫系統(tǒng)。

                      2)通過多次的滿負荷下的塔壓降檢測,實際GLT絡(luò)合鐵催化劑使用期間,并沒有導(dǎo)致塔壓降的增加,即表明GLT絡(luò)合鐵催化劑的使用不會導(dǎo)致塔堵情況。

                      3GLT絡(luò)合鐵催化劑的使用,一定程度上會導(dǎo)致硫泡沫形態(tài)顯得更為蓬松,硫泡沫溢流量更大,因此絡(luò)合鐵催化劑的使用,需更加注意硫泡沫的處理,避免系統(tǒng)硫磺的累積。

                       

                       

                      針對焦爐煤氣硫化氫治理,武漢國力通采用全體系、端到端、一站式、一攬子解決、杜絕環(huán)保次生災(zāi)害;資源化利用、變廢為寶創(chuàng)造經(jīng)濟價值、構(gòu)建閉環(huán)自洽環(huán)保體系架構(gòu),從源頭徹底解除行業(yè)環(huán)保壓力。


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