硫回收裝置采用絡(luò)合鐵法脫硫技術(shù)回收硫磺,是一種氣-液相吸收氧化還原工藝,利用堿性絡(luò)合鐵催化劑的氧化還原性質(zhì),吸收酸性氣中的H2S,H2S被絡(luò)合鐵直接氧化生成單質(zhì)硫,絡(luò)合鐵轉(zhuǎn)化為絡(luò)合亞鐵,然后在再生隔室中鼓入空氣,以空氣氧化堿性吸收劑中的絡(luò)合亞鐵,使吸收劑中的絡(luò)合亞鐵轉(zhuǎn)化為絡(luò)合鐵,再生回用。工業(yè)化應(yīng)用過程中存在進(jìn)料堵塞、藥劑反流、藥劑系統(tǒng)不穩(wěn)定、藥劑耗量高等問題。
現(xiàn)象: 系統(tǒng)電位上升較快,進(jìn)氣真空度較低,貧富液中硫磺固含量較低,硫磺出料時(shí)間延長(zhǎng)。
分析: 再生酸氣體組成中大部分是硫化氫,也含有少量的CO2和烴類。
(1) 由于正常生產(chǎn)中有藥劑飛濺至進(jìn)料管水平段。
(2) 貧液循環(huán)泵由于晃電或者入口濾網(wǎng)堵塞,造成半抽空,循環(huán)量波動(dòng)較大,從而導(dǎo)致大量藥劑反串至進(jìn)氣段乃至緩沖罐。以上兩個(gè)原因造成藥劑與酸氣在進(jìn)氣預(yù)處理段發(fā)生接觸, 硫磺生成,加上沉積的藥劑組分劣化,大量的副鹽(硫酸銨、硫酸鐵) 生成,隨著時(shí)間推移,硫磺與副鹽不斷沉積至此,就堵塞了管道,造成進(jìn)料酸氣堵塞。
(1) 對(duì)進(jìn)料管線進(jìn)行“龍門彎+45°彎”改造,通過增加龍門彎提高靜壓差降低藥劑返流影響; 增加 45°彎使得返流藥劑及時(shí)回流,盡量避免藥劑與酸氣在管線中反應(yīng)而出現(xiàn)堵塞;
(2) 進(jìn)氣段增加切斷閥,遇有異常情況時(shí),及時(shí)關(guān)閉進(jìn)氣阻止藥劑返流。
現(xiàn)象: 進(jìn)氣真空度較高,噴嘴經(jīng)多次除鹽水沖洗后,真空度 仍降不下來,時(shí)有藥劑返流至緩沖罐,系統(tǒng)電位較高,貧富液中硫磺固含量較低,硫磺出料時(shí)間延長(zhǎng)。
原因: 檢修拆卸再生噴嘴,發(fā)現(xiàn)大量硫磺積聚在噴射器喉部。
分析: 由于噴射器的噴嘴、混合室和擴(kuò)散室同心度的安裝要求是小于 0.5 mm,安裝精度較低,藥劑在噴嘴噴出時(shí)容易噴濺至喉部,與酸氣接觸生成硫磺,隨著硫磺的長(zhǎng)大,真空室變小,抽真空能力不足,最終造成酸氣進(jìn)料不暢。
解決措施: 提高進(jìn)氣噴射器的同軸度和噴嘴內(nèi)部的表面光潔度,并在正常生產(chǎn)過程中每天用除鹽水沖洗噴射器。
2.2再生風(fēng)布?xì)饽ざ氯?/span>
現(xiàn)象: 羅茨風(fēng)機(jī)經(jīng)提高變頻后,總風(fēng)量提高不明顯,且存在風(fēng)機(jī)溫度和出口壓力較高的現(xiàn)象,系統(tǒng)電位較低。
原因: 檢修過程中發(fā)現(xiàn)布?xì)饽ち蚨螺^嚴(yán)重,布?xì)饽び衅茡p現(xiàn)象導(dǎo)致布?xì)夤軆?nèi)也存在硫磺。
(1) 四路再生風(fēng)沒有流量計(jì),存在部分隔室斷風(fēng)的現(xiàn)象,時(shí)間一長(zhǎng)布?xì)饽た滓琢蚨?
(2) 反應(yīng)生成的硫磺過于細(xì)小,細(xì)小的硫磺穿透和附著力較強(qiáng);
(3) 布?xì)饽げ馁|(zhì)為橡膠,久置于堿性高溫的環(huán)境易老化,加之羅茨風(fēng)機(jī)開機(jī)過程中風(fēng)量提降過猛,所有這些因素導(dǎo)致布?xì)饽だ匣茡p。
(1) 四路再生風(fēng)增加流量計(jì),較為直觀地控制風(fēng)量,保證再生效果;
(2) 密切關(guān)注反應(yīng)再生情況,提高表面活性劑 301 用量,控制好硫磺顆粒度,使得硫磺及時(shí)沉降至反應(yīng)器錐部;