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                    1. 焦?fàn)t煤氣脫硫過(guò)程中雜質(zhì)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響


                      分類:

                      科研動(dòng)態(tài)

                      發(fā)布時(shí)間:

                      2024-07-29 09:29

                      訪問(wèn)量:

                      焦?fàn)t煤氣脫硫過(guò)程最為常見(jiàn)的雜質(zhì)主要有油塵和副鹽。油塵主要是煤氣帶入,一般情況下大量油塵帶入脫硫系統(tǒng)是由于前端初冷和電捕焦油器效果不佳或運(yùn)行故障;副鹽是由于脫硫系統(tǒng)自身發(fā)生副反應(yīng),產(chǎn)生了副鹽。

                      一、油塵對(duì)脫硫的影響

                      油塵,包括焦油、萘、酚、煤粉等,進(jìn)入脫硫系統(tǒng)被脫硫液吸收后,脫硫液的粘度、密度會(huì)增加,其對(duì)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行一般有以下影響:

                      (1)導(dǎo)致脫硫效率降低:焦油和奈在吸收塔內(nèi)填料形成疏水性膜,影響吸收傳質(zhì)效率。脫硫過(guò)程是氣相H2S先進(jìn)入液相,然后發(fā)生化學(xué)反應(yīng),該過(guò)程為氣膜控制過(guò)程,傳質(zhì)對(duì)吸收的影響很大,傳質(zhì)效率降低會(huì)立即反映到脫硫效果上來(lái)。

                      (2)導(dǎo)致填料堵塞:焦油和奈會(huì)黏附在填料表面,堵塞流道,形成阻塞。另外,硫磺為油溶性,系統(tǒng)生產(chǎn)的部分硫磺會(huì)與焦油融合,同時(shí)附著在填料表面,加速填料的堵塞。

                      (3)導(dǎo)致硫磺分離困難:與前述原因一致,硫磺與焦油融合,導(dǎo)致硫泡沫浮選困難,泡沫發(fā)虛,貧液質(zhì)量較差。另外,硫磺在過(guò)濾或熔硫分離過(guò)程中,難度大幅增加,濾布或熔硫釜堵塞概率增加,勞動(dòng)強(qiáng)度增大。

                      二、副鹽對(duì)脫硫的影響

                      脫硫副反應(yīng)產(chǎn)生的副鹽,如硫氰酸鹽、硫酸鹽、硫代硫酸鹽等含硫副鹽,是不可以再生的物質(zhì),積累到一定程度對(duì)脫硫液性質(zhì)也會(huì)造成不可逆的影響。最終影響脫硫傳質(zhì)效率,導(dǎo)致脫硫效率降低,當(dāng)副鹽累積量很大時(shí),會(huì)導(dǎo)致塔內(nèi)鹽結(jié)晶堵塞,還會(huì)加劇設(shè)備和管道的腐蝕。

                      因此,無(wú)論是油塵還是副鹽,其累積到一定程度后勢(shì)必會(huì)對(duì)脫硫生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,一般的解決方案是大量置換新鮮脫硫液,降低油塵和副鹽含量。

                      如今,絡(luò)合鐵催化劑在焦?fàn)t煤氣脫硫上應(yīng)用越來(lái)越廣泛,早期絡(luò)合鐵脫硫宣傳的不排液,從原理上分析確實(shí)可以做到無(wú)副鹽產(chǎn)生,從而起到不排液的效果。

                      但隨著絡(luò)合鐵在焦化行業(yè)應(yīng)用逐步深入,我們發(fā)現(xiàn)即使控制到最佳狀況,硫選擇性達(dá)到99%以上,達(dá)到最終副鹽穩(wěn)定不增長(zhǎng)的效果(1%少量的副反應(yīng)產(chǎn)生的副鹽隨硫膏帶走)。

                      但是其中油塵的累積是催化劑無(wú)法解決的,即使前端工況良好也無(wú)法100%消除油塵的影響。因此,如何做到脫硫系統(tǒng)油平衡是一大難題。

                      基于此,國(guó)力通通過(guò)不斷地研發(fā)和試驗(yàn),最終推出針對(duì)油塵問(wèn)題的解決方案——脫硫液恢復(fù)技術(shù)。同時(shí)將該技術(shù)整合進(jìn)入GLT絡(luò)合鐵脫硫零廢液成套技術(shù)體系中,形成集脫硫上游系統(tǒng)優(yōu)化、脫硫本體工藝控制、和脫硫后端把控一體化解決方案,徹底消除焦化脫硫廢液排放問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)零廢液排放的目標(biāo)。


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