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年久失控脫硫裝置硫化氫超標(biāo)原因的分析及應(yīng)對措施
分類:
科研動態(tài)
發(fā)布時間:
2023-09-25 09:03
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【裝置及運行情況簡介】
某焦化廠產(chǎn)能130萬噸裝置,配置兩座DN5500脫硫塔,2臺DN1000熔硫釜,兩臺100m2壓濾機,一臺壓濾機專用供兩臺熔硫釜出粗硫磺,一臺壓濾機出硫膏。當(dāng)前半負(fù)荷運行,進(jìn)塔煤氣硫化氫含量4-5g/m3,兩級并聯(lián)塔后硫化氫400~500mg/m3。
【裝置存在問題及原因分析】
生產(chǎn)中表現(xiàn)出的工藝問題:
(1)硫化氫超標(biāo),脫硫效率低。
(2)壓濾機、熔硫釜效率低,硫磺產(chǎn)出非常低。
(3)泡沫處理不完,被動減少再生空氣,導(dǎo)致再生不足。
(4)脫硫液雜質(zhì)多,傳質(zhì)差,吸收效果不好。
(5)泡沫形態(tài)差,含固率低。
(6)系統(tǒng)出口煤氣閥門開小,帶液嚴(yán)重。
我們技術(shù)人員通過現(xiàn)場觀察及寄檢脫硫液多項指標(biāo)進(jìn)行研判,系統(tǒng)性分析如下:
脫硫裝置長時間運行累積的焦油類等雜質(zhì)較多,再生不足,硫磺晶體難以正常成長及浮選,硫磺顆粒細(xì)小,打破了脫硫液穩(wěn)定性,導(dǎo)致系統(tǒng)硫化氫長期超標(biāo),脫硫效率難以達(dá)到98%以上。
【建議解決方案】
根據(jù)當(dāng)前脫硫裝置存在的明顯問題及潛在因素,本著先易后難的解決問題方式,逐步采取措施優(yōu)先解決明顯的問題,再深入的逐一排查工藝、設(shè)備存在的潛在問題,通過合理的手段,優(yōu)化系統(tǒng),以達(dá)到最佳的工藝要求:
(1)采用第五代05型絡(luò)合鐵催化劑,并通過有效手段,恢復(fù)脫硫液性能,降低液相傳質(zhì)阻力以達(dá)到最佳的吸收效率,并逐步提升再生空氣量以完成工藝需求。
(2)通過在再生塔頂硫泡沫溢流處增加花灑,臨時的進(jìn)行消泡,最大限度的減少因泡沫槽液位高被動地減再生空氣或者循環(huán)量的量,盡可能降低工藝波動。
(3)熔硫釜效率極低,硫磺產(chǎn)出與蒸汽消耗不匹配,且影響板框的正常切換出硫膏,導(dǎo)致時常被動減再生空氣量。建議完善硫回收工藝:以達(dá)到硫磺產(chǎn)出平衡;滿足泡沫的正常浮選及處理。
(4)板框現(xiàn)使用濾布為1200目,濾布目數(shù)過大而孔徑偏小,進(jìn)料時間長,加上空氣壓榨時間,難以滿足現(xiàn)在的泡沫處理量,且明顯的影響泡沫浮選;根據(jù)以往經(jīng)驗正常使用700~1000目濾布完全滿足硫磺顆粒固液分離,不會造成懸浮硫偏高影響系統(tǒng)穩(wěn)定。
(5)目前兩塔并聯(lián)運行,再生空氣調(diào)節(jié)方式靠總閥調(diào)節(jié),單塔閥門調(diào)整為手動截止閥,很不方便,勢必造成兩塔偏流,操作難度大,影響再生平衡,與車間溝通:單塔進(jìn)氣閥均改為氣動調(diào)節(jié)閥,總閥開完,單塔單個調(diào)整,既方便調(diào)整,也有利于及時調(diào)整每個塔再生情況。
未來預(yù)期及針對裝置潛在的問題的思考:經(jīng)過改善以上明顯的影響因素,系統(tǒng)效果會有極大的改善,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo);針對當(dāng)前靠控制出口閥門來減少帶液量的非常規(guī)手段,不得不進(jìn)行思考,為了裝置長周期穩(wěn)定運行,有停塔機會,必須檢查液體分布和偏流情況,如果氣液偏流,對脫硫裝置潛在的風(fēng)險更大,需要盡快消除,恢復(fù)正常。
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